由滑動軸承改為滾動軸承后,因原強迫潤滑的注油孔位置與軸承進油孔位置不一致,且5LoZ一4948軸承的進油孔較小,為防止運行時油量不足,對高速軸的潤滑做了改動:將軸承蓋兩注油孔用油槽連通,保證軸承的進油孔處在新開的油槽里,這樣,原注油孔進油時,油能沿著油槽流人軸承進油孔。沿軸承座下半部圓周方向開一環(huán)形油槽,正對軸承進油孔位置,使軸承下部兩個進油孔也能充分進油。
為確保軸承潤滑效果,在軸承兩側(cè)加設噴油管,出口成鴨嘴狀,指向軸承滾動體,使?jié)櫥驮谝欢▔毫Φ淖饔孟聡娤蜉S承,一方面充分保證軸承的潤滑,另一方面大量的油也能帶走軸承的熱量。改造后對運行中軸承的溫度、振動進行了連續(xù)監(jiān)測,結(jié)果表明:軸承運行最高溫度為5℃,振動速度在0.3一0.smm/s范圍內(nèi),潤滑油量充分。從投入運行至今已安全提升一年四個月,提升原煤240萬t。
作者:佚名 來源:中國潤滑油網(wǎng)